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部份裁断机液压站开停数次后,各次工作压力与残压的数值不同较大,或许工作情况变化较大。发作这类景象,除了控制杆全体倾斜不直,运转不灵敏等尽人皆知的因素外,还有下列几种因素:
(1)十字弹簧片上、下两个端面不平行,与轴线不笔直。可拆下细心调整到满足的情况;
(2)永磁钢体与底座装置不同心。可拧松紧固螺钉,丈量磁钢与底座各点的距离,直到均匀,再拧紧螺钉;
(3)铜线圈结构与磁钢底座擦碰。 可将结构外围锉小修圆,直到移动灵敏为止;
(4)与控制杆相连的线圈引出线较粗,当其没有放到松动自若的方位,即对控制杆发生触动,影响了控制杆的自在运动。可改动引出线的方位和长度,以不影响控制杆为度。
新液压站开动时,偶尔会见到各类阀与集油板之间,液压油不停地渗出来,有时会在地下滴成一片。这时可将液压站关停,拆下装置阀的集阀块,取一根细长的塑料管,向集油板上的回油孔(与集阀块回油孔相对应)吹气,假如回油孔能通气,渗油是有关阀底密封圈装置不妥或损坏导致。假如吹气不通或阻力较大,这是集油板回油孔漏钻或许与集阀块回油孔不重合导致。在现场,可将集油板吊起,配钻回油孔。在制作工厂,应配作集阀块与集油板上的两个回油孔,检验员应要点留意检查。